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西北油田第三采油厂管理的区块中,10区南部地质条件最差,对油藏具有破断和控制作用。经过多年的发展,注水和注气失败问题突出,能量不断下降。

2019年,采油三厂将该地区作为老井稳产高产的试验田,提前实施了高压水力膨胀、井网改造、特殊抽水等措施,使产量不降反升,由“差生”变为“优等生”。截至8月12日,原油年产量为20.2万吨,与去年年底相比,原油日产量从878吨增加到959吨。

高压液压扩容和增容

塔河十区南部低产低效井占总井数的38%,但产量仅占总产量的10%。

通过地质建模储层分析,技术人员认识到该类油井产量低的原因在于井眼与井周储层之间缺乏沟通,能量置换不足。

他们使用常规注水来启动油井周围的储量,但效果很小。为解决这一问题,技术人员创新了高压水力扩容新技术,利用大型高压注水泵大幅提高注水压力和注水排量,突破储层屏障,剩余油无处藏身。

在10276井早期,间歇生产是主要生产方式,日产油量仅为3.5吨。该厂利用高压水利扩井,配合小规模酸化,实现了油井生产的反攻,日产油能力提高到30吨。

从1月到7月,5口井通过高压水力扩张进行了扩张,增加了5480吨石油。

井网提升改造

在对10区南部的潜在油井进行调查时,技术人员发现了一些能量高、产量低的闲置油井。“这些井位于富集区块,但产量很低,因为注水井网不匹配。”地质技术员陆承说。

塔河10区南部和南部的10402单元是一个油气富集单元,但它是一个典型的高能量低效率单元,低能量间歇生产,每天只有3.2吨。

为了释放油井的富集能量,装置首先利用装置内的水水平驱动10404井和10402井,产能提高到15吨。然而,当井组增油1583吨后,水窜发生迅速,机组又恢复到原来的水平。

鉴于新的棘手问题,技术人员跳出原来的小井组,将注意力转向井区。根据静态数据和早期动态响应,s86装置通过tk835ch2井进行了单位注水,10402井恢复了流动生产,日产油量提高到30吨,实现了装置由低产到高产的华丽转折。

提前换算提取率

“过去,人们认为油井不应该抽排,但实践证明,一些低压流动井在提前抽排后可以提高产能。”石油生产工程师李成钢说。

早期,10303井通过在1.26 MPa压力下流动生产,日产油19吨。作为一口位于tp12cx主断层面的油井,该井的日产油能力远低于同一断层上的其他井,其潜力尚未得到充分释放。在此基础上,技术人员主动提前抽油井,抽完后日产油量增加到50吨,反映了油井的真实价值。

今年以来,面对低压流井、低产率和低产率的困境,工厂主动选择主断层上的流井提前部署抽水工作,抽水工作结束后,获得中、高产能,日产油量增加45吨,产油量增加6502吨。(马、李桂云)


编者:纪爱玲

标题:西北油田:最差区块变成“优等生”

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